山東青島城陽軸流引風(fēng)機生產(chǎn)廠家 管道風(fēng)機供應(yīng)商0532-88515989
改變鍋爐引風(fēng)機振動報警值。根據(jù)風(fēng)機的支撐特性,風(fēng)機擴散器鋼度不夠,完全靠自重設(shè)置在滑軌上,因此其水平方向的振動值最大,將風(fēng)機軸振測點全部統(tǒng)一布置,以水平方向的軸振值作為運行監(jiān)視控制值。同時,鑒于新葉片抗振能力有了較大的提高,根據(jù)國標(biāo)JB/TP334-87引風(fēng)機振動值不大于6.3 mm/s以及制造廠推薦的報警值為4 mm/s的規(guī)定(相當(dāng)于振幅109μm),結(jié)合珠江電廠的實際情況,將鍋爐引風(fēng)機振動報警值由50μm改為80μm,跳機保護值由125μm改為150μm。 5結(jié)束語 引風(fēng)機葉片經(jīng)過選型改造并采取減少風(fēng)機失速機結(jié)構(gòu)布置及其系統(tǒng)運行特性原因,個別引風(fēng)機在運行中還會出現(xiàn)振動漂移現(xiàn)象,為此,在日常工作中,應(yīng)做好風(fēng)機的治理工作,確保引風(fēng)機長期安全經(jīng)濟運行。
煙道改進后經(jīng)驗證,尾部煙道阻力共降低340 Pa,引風(fēng)機電流降低4 A以上,降阻后引風(fēng)機運行點距離失速線遠了。
加裝風(fēng)機失速報警裝置。針對1號爐A引風(fēng)機的特殊情況,在風(fēng)機就地裝差壓表,進行跟蹤巡視校驗,發(fā)現(xiàn)不正常情況及時分析和調(diào)整,使差壓值不大于137.3 kPa。
金屬探傷處理。對購進的葉片螺釘備件進行100%的金屬探傷處理,同時在停爐期間對葉片及其螺釘進行著色檢查,并建立檢查檔案,每次檢修后都對風(fēng)機進行動平衡試驗,將風(fēng)機振動值控制在最小范圍。
減少空預(yù)器積灰和漏風(fēng)。運行中控制空氣預(yù)熱器阻力在-1.0~-1.2kPa之間(其設(shè)計值為-0.92 kPa),加強空預(yù)器的阻力監(jiān)視,做好空預(yù)器的吹灰工作,只要阻力大于-1.2 kPa,即進行吹灰,平時堅持定期吹灰。
防止風(fēng)機失速喘振的技術(shù)措施
降低煙氣系統(tǒng)阻力,對1號爐尾部煙道進行模擬試驗后,采取以下的技術(shù)措施:
a)將電除塵器出口由2個并行煙道經(jīng)90°轉(zhuǎn)彎水平匯合改為30°水平匯合的三通部件。
b)將兩處90°彎頭和收縮段的截面改變,并加分隔板,將直角彎頭外角由銳角改為圓角。
c)在三處彎頭煙道內(nèi)重新設(shè)計布置導(dǎo)向板。
在每次機組大小修時,清洗空預(yù)器受熱面,主要措施是用TJ-4和RJ-5型空預(yù)器清洗劑,采用潤滲—乳化—松散—退靜電—防銹蝕—預(yù)膜—整套空預(yù)器受熱元件不拆卸的化學(xué)清洗新工藝,同時,對空氣預(yù)熱器密封進行改造,將冷端徑向密封由24片改為48片,另外將冷熱端靜態(tài)密封及熱端中心筒密封進行改造,將原來空預(yù)器入口煙道伸縮節(jié)由二波伸縮節(jié)改為三波伸縮節(jié),材料由CORTEN鋼改為SUS304鋼。經(jīng)過密封改造后,空預(yù)器漏風(fēng)率控制在12%以下,將系統(tǒng)效應(yīng)損失降到盡可能低的程度。
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